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重庆机务段首次HXD3D型机车C4修试修成功 2025年06月05日

本报讯 (通讯员 陈浩丰)“各过分相线圈螺栓紧固、穿销开口大于90度、防脱线束捆绑紧固,自检录像完毕。”重庆机务段重庆检修车间电气二组职工肖炷鑫手持记录仪边录边说。5月26日,随着最后一项检修工序完成,该段首台HXD3D型机车C4修试修成功。此次试修成功不仅标志着该段在HXD3D型电力机车中修领域实现“从0到1”的突破,也为后续机车正式检修积累了宝贵经验。

为保证此次C4修试修成功,该车间成立了专项工作组,迅速编制了HXD3D型电力机车C4修记名检修票、作业流程图、质量卡控勾画清单。结合生产实际制定试修推进方案,细化作业范围、明确技术标准、规范工艺流程,并且梳理作业质量卡控项点、录像项点、“六防”项点、配件清单等。

在试修中,该车间每日召开工作会推进生产进度,并且借鉴HXD3C型机车C4修的成功经验,将牵引杆、空气干燥器、受电弓、主断路器等配件列为检修质量卡控重点,督促职工严格落实“四按三化记名修”要求,实施“全程录像+三级质验”卡控机制,组织工班长、质检、技术员全程跟班写实、纠正偏差、验收把关,撰写修后质量总结报告,为后续正式检修提供数据支撑。

为更好卡控部件质量、降低检修成本、实现资源有效利用,该车间技术团队主动出击,深入研究部件构造和原理,组织开展电磁主断、缓冲器、牵引杆、空气干燥器等自主修攻关,创新设计制作牵引杆拆装工装。相关工班长带领团队全程参与故障检测、零部件更换、性能调试,总结提炼试修经验,为后续检修作业立标打样。交车员对机车进行全面机能试验,做到“确认一项、勾画一项”。分析组结合试验数据和作业音视频对直供电数据、高压设备状态、走行部参数进行重点监测分析,全方位卡控机车综合性能。

“这是我们首次对HXD3D型机车进行C4试修,尽管推进有序,我也要认真巡查场地,消除安全隐患。”该车间安全员李解表示。后续,该车间将安排专人进行首趟跟车保驾,协助观察机车各项仪表指数是否正常,并加大对6A、CMD、TCMS等车载数据的分析力度,时刻监控机车整体状态。