本报记者 邓颖璐 通讯员 冉成
当前,渝厦高铁重黔段联调联试正顺利推进,其背后离不开前期打下的坚实基础。今年1月,涪陵工务段按照集团公司部署,扎实开展工序标准化,解决了以往各单位大混战、抢工期的问题,最终以“毫米级”精度交出渝厦高铁重黔段精调优异答卷——轨道质量指数(静态TQI)降至1.08,无砟道床浇筑精度创下中线±1毫米、高程0至2毫米新纪录,精调遍数减少50%,扣件节省50%,节约成本超千万元。
成绩背后,匠心守护。作为渝厦高铁重黔段精调施工的“主力军”,该段在保证安全和质量的基础上,积极作为,与“毫米”较劲,铸精品工程。如何在毫厘之间精益求精?记者走进涪陵工务段寻找答案。
“三标”引领,夯实道床“硬底盘”
零点几毫米的差别,为何要如此较真?原来,“毫米级”的误差都会影响高铁线路平顺度。为了提升旅客乘车体验,在高铁开通前,铁路工作人员需要对线路的几何形态、轨面设计标高等参数进行一系列精细调整。
根深才能叶茂,本固方可枝荣。“无砟轨道作为铺轨前的关键工序,需经过钢筋绑扎、轨排组装、轨排精调、道床板浇筑等多道工序。如果道床板浇筑质量不好,将直接影响后续的精调施工。”据该段线路质量管控工区工长陈俊介绍,传统无砟道床施工中,中线偏差常达±3毫米,高程误差更易超出5毫米,导致后期精调成本高、周期长、质量差,精调想要取得好成绩近乎“天方夜谭”。
为此,该段以“毫米级”精度为目标,创新提出“立标、对标、验标”三阶段卡控体系,即通过预演施工流程,在道床板浇筑前设定9个测点,进行全方位测量,并对轨排架进行周期性检查;施工中对混凝土进行性能测试,确保每块道床板误差“归零”;验收时通过前后数据的严格分析比对,让“毫米级”缺陷一目了然。
明确“三标”标准,质量管控全程。“立标阶段制定轨排架、道床板、模具拆装、成品保护等21项工艺标准,对标环节设置基底混凝土凿毛、胀锚螺栓植入、捆扎钢筋、轨排组装等10个质量卡控点,验标时采用工务、监理、施工方‘三方会签’制度。”该段新线介入组主任范立博解释,这种管控方式使无砟道床混凝土浇筑合格率连续4个月保持100%,为后续施工打下了坚实基础。
为了严控道床板浇筑质量,陈俊的手机里保存着1454张“缺陷追踪”照片。无论是道床板蜂窝麻面还是钢轨廓形偏差,每个问题都有专属的电子档案。
去年4月,陈俊带领组员对混凝土塌落度进行检验,发现施工单位未严格控制混凝土搅拌时间,严重影响了轨道板浇筑质量和后期使用寿命,存在较大的安全隐患。连续三次提醒后未整改到位,陈俊立即下达停工整改通知书,直到浇筑质量符合标准。
“在道床板浇筑过程中,我们实行‘红黄牌’制度,根据标准逐一比对,一次不合格责令改正,两次不合格整改至合格为止,三次不合格停工学习。”在“红黄牌”制度的约束下,轨道板浇筑质量得到了很大提升。在陈俊看来,成绩并非“空中楼阁”,只有基础牢靠,才能建好“摩天大楼”。
精测为要,紧握制胜“金钥匙”
工欲善其事,必先利其器。“面对渝厦高铁桥隧比高达92.23%的复杂工况,测量精度的准确性对精调施工起着决定性作用。”接到任务时,范立博第一反应就是如何让精测队伍发挥最大作用。
不同于过去线路工“一把道尺走天下”,如今的线路测量仪器十分先进——高精度全站仪、水准仪、轨道精测仪联动测量“三件套”,其中水准仪测量精度最高可达0.1毫米、几乎零偏差,高精度全站仪、轨道精测仪测量精度分别为0.3毫米、1毫米,共同保障精测工作的精确无误。数据显示,通过测量“三件套”联动测量的方式,该段精测团队创下单日精测40公里的施工纪录。
硬件到位了,队伍素质也得跟上。为了让每名测量员都具备“火眼金睛”,该段特地抽调了11名技术骨干组建精测专班,并邀请专业人士开展“理论+实践”专项培训。白天,他们认真学习理论知识;夜间,他们在实战中不断积累经验。随着专业书籍读得越来越“薄”、测量仪器用得越来越得心应手,一支干事劲头足的高素质精测“小分队”初具雏形。
为了让测量数据更精准,团队成员也有自己的“小窍门”。“每次测量的数据都及时分析,对于异常点,剔除绝对控制点后融合两个相对区间,利用数据对比分析的方式进行验证,有效避免大多数设站导致的异常数据。在道岔区段使用辅助片,不仅能让数据连贯性更强,也更加准确。”该段精测组负责人郭丞辰介绍说。(下转二版)